第4章 小艺

接下来,针对抓取力度控制的问题,机械师们借助力矩传感器的数据曲线图进行深入探究。

通过控制室内初级云脑细致的对力学模型分析和逻辑推理,判断出是因为力控算法中的动态阻尼系数设置不当所致。

得到问题根源后,马乔立即修改了相关算法参数,并通过反复模拟测试验证了新设定的有效性。

修复完这两处问题后,测试团队再次启动调试程序。

机械臂按照新的指令序列运作起来,关节间的协同动作变得更为流畅和谐,定位精度显著提升,末端执行器对于不同材质和形状物体的抓取力度也恰到好处。

在马乔犀利目光的注视下,机械臂成功完成了连续几轮的复杂动作任务,实验室内的空气仿佛也随之洋溢出成功的喜悦。

正当大家通过中央控制器监测各关节的工作状态无误,即将庆祝之时。机械臂中部火花四溅,紧接着,显示屏上显示出第五关节温度异常飙升,超过安全阈值的警告。

显然,这是一个严重的硬件故障——关节部位可能因长时间高负荷运转而发生了烧毁。马乔和测试团队立刻停止了机械臂的所有动作,佩戴防护装备后靠近疑似故障点。

他们仔细检查了第五关节,发现其表面确实存在过热痕迹,初步确认电机内部可能存在短路或散热不良的情况。

马乔先是借助红外测温仪检测了电机壳体温度,并进一步拆解了受损关节部分,以探查内部线圈和轴承的具体状况。

在细致入微的排查过程中,他发现电机内部确有一组线圈因电流过大而局部熔断,同时,冷却系统也因掉落的构建堆积卡死导致散热效能降低。

机械师们迅速记录下这些关键信息,然后开始着手解决方案的设计。

马乔先是清理了散热栅格上的堆积物,并更换了高效能的冷却硅脂,以确保后续使用中良好的散热效果。

接着,他从备用配件中取出全新的伺服电机线圈组件,小心翼翼地替换掉已损毁的部分,并逐一校准了电机的各项电气参数。

在完成所有维修工作之后,科学家重新装配好第五关节,随后启动了初步的自我诊断程序。

当看到显示屏上关节温度恢复正常,且电机电流波动稳定时,他才微微松了一口气,脸上浮现出满意的微笑。

最后,他谨慎地让机械臂进行了低速、轻载的试运行,确保所有关节都能顺畅无阻地工作,至此,这场紧急的机械臂关节故障排查与解决过程画上了圆满的句号。

待得一切安定下来后,马乔放下手里的控制器,缓步走到李少文身边,接过他递来的茶杯,咕噜咕噜的喝了两口,也不见刚开始的端庄稳重。

“还好,只是些许小问题,但也暴露出我们平常的维检中存在纰漏,不然这些小问题是可以提前解决的”

马乔放下茶杯,转过头对你严肃的说道。

“是的,现在发现了还好,真要到上舰后出现这些问题,在关键时刻可能会威胁到舰艇的安全。”